波纹管规格型号尺寸

电工技术学会定于2016年7月10日至11日在北京铁道大厦举办第十一届电工装备创新与发展论坛。论坛的主题是“十三五规划下的电工行业研究与展望”。
近期,某变电站的220kV组合电器设备发生SF6气体泄漏。该发生在特定的时间段内,检修人员迅速响应并进行了处理。通过利用先进的检测仪器如SF6气体成像仪和检漏仪,检修人员成功定位了泄漏点,并采取了一系列措施成功消除了缺陷。
本文将详细分析这次缺陷的带电检测和停电处理过程,并根据运行经验和实地调查,提出了一系列防范措施。这对于类似缺陷的处理提供了重要的借鉴和参考。
一、缺陷检查过程
1. 气室检漏
该变电站的220kV组合电器设备采用了LWG9-252型设备,于2005年投运。当设备发出SF6低气压报警时,检修人员立即利用TG-80型SF6气体泄漏激光成像仪对气室进行检漏。通过激光成像图,可以清晰地看到泄漏点的位置。
检修人员进一步采用肥皂液发泡法对该处进行定点检漏,同时使用手持式SF6检漏仪检测SF6气体的浓度。经过详细的检测,检修人员确定了泄漏点的具置,并发现该处的年泄漏率超过了标准规定。
二、缺陷原因分析
1. 波纹管铆接工艺问题
根据相关标准,波纹管的铆接工艺是非常重要的。设备制造商在铆接过程中应严格按照要求进行,确保铆接后的密封性能。本案例中的波纹管泄漏点出现在铆接缝处,且环周存在多处漏点。经检查,生产厂家的铆接工艺不标准,铆接力试验、压力应力和气密性试验不到位。这是造成铆焊缝出现气体泄漏的主要原因。
组合电器设备长期运行于空气污染严重、昼夜温差大的户外恶劣环境中,也是造成铆焊缝出现气体泄漏的客观原因。
三、缺陷处理过程
1. 前期方案确认
检修人员将缺陷情况通知厂家,并共同协商确定维修内容和方案。双方共同确定更换有缺陷的波纹管以彻底解决漏气问题。
2. 停电范围及气体回收
对漏电的母线及相邻间隔进行停电,并转入检修状态。回收漏气气室的气体压力至0MPa以下,然后回气至大气压力。相邻气室压力降至一定压力后,进行消缺作业。
3. 消缺执行规范及安全措施
消缺方案执行相关标准和厂家的技术要求。严格遵守电力安全工作规程,确保人身和设备安全。采取一系列预防措施,如保持作业区清洁、有序,严禁产生灰尘的工作在作业区内进行,进入作业区域的人员需穿工作服、佩戴安全帽等。
4. 新波纹管更换及试验
拆除旧波纹管后,对新波纹管进行检查处理,确保其完好无缺陷。然后按照拆卸反顺序恢复母线装配,并进行回路直阻试验。所有气室内部检查清理完毕后,抽真空重新充入SF6气体,进行微水试验和检漏测试。电气试验合格后,成功送电消除缺陷。
针对六氟化硫设备的故障缺陷进行分析和处理是非常必要的,这有助于避免电网及设备的故障,保障人身安全。通过本次案例,我们得出以下结论:
1. 先进的检测仪器如SF6气体成像仪和检漏仪可以迅速、准确地定位泄漏点,提高现场处理效率。
2. 应建立所辖变电站组合电器设备的漏气记录台账,定期进行数据分析,发现存在的隐患。
3. 当组合电器发出补气信号时,应首先带电补气并加强监控。如短期内再次出现补气信号,应对各个密封面及接头进行检漏,并检查密度继电器动作的正确性、可靠性。
4. 改善组合电器设备的运行环境,如搭棚等措施可以有效延长设备使用寿命,降低因温差原因造成的设备漏气。
